大化集团有限责任公司多方面入手狠抓质量管理
| 更新日期:2011-1-31 编辑:氯碱网 |
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近日,大化集团股份公司结合前一阶段产品质量出现的主要问题,制定有效措施,有针对性地从产供销等方面入手,多管齐下狠抓质量管理,取得良好效果。
从去年11月份开始,根据客户和铁路部门反馈,股份公司产品出现纯碱重量超标、精铵含量不稳定的情况。对此,该公司迅速组织相关人员查找原因,制定措施积极整改。一方面在生产工艺指标上,加强调节和控制,保证产品包装质量。由于现有包装工缺乏经验,该公司从人员培训入手,要求包装工加强责任心及质量意识,增加抽查频次。另一方面,该公司对影响重量指标的关键设备--包装秤的传感器、除尘装置进行了技术改造,提高包装秤称量传感器的精确度和稳定性及除尘效果。该公司还要求电气维修人员对连续运行的包装秤定期检查,出现问题随时处理,并针对冬季生产特点,做好包装秤加热、保温工作。目前小袋包装重量指标已达到要求。对于精铵含量不稳定问题,该公司主要通过联系供应部门提高原盐质量、加强工艺控制严格操作规程、对现有碳钢工艺管线和设备进行改造等方式解决。由于措施得当,精铵产品的灼烧残渣已由原来的0.3%下降为目前的0.1%.
据该公司相关负责人介绍,近阶段该公司还要针对重灰产品颗粒不均匀的问题,对振动筛、链磨机等设备进行技术改造。与此同时,要求每个工序都要对影响产品产量、质量的问题逐一进行查定,并提出有效解决办法。对于包装工人员不足的问题,该公司计划将纯碱小袋包装工序外包加以解决。
据了解,该公司目前正和公司运行部一起,在供销公司的配合下对客户进行走访,了解客户对产品质量的需求,之后,在运行部指导下,结合国家标准,制订高于国标的企业内控标准,促进产品内、外在质量进一步提高,维护大化产品品牌形象。