面对原料质量波动、生产成本上升、产品附加值不高等制约兰炭装置效益提升的突出问题,2025年以来,神木煤化工公司所属天元公司成功搭建并运行块煤热解特性评价试验装置,为兰炭装置实现降本、提质、增效探索出新的技术路径。
问题导向:从生产一线切入
2024年7月,天元公司年产135万吨兰炭装置完成升级改造并投产。试生产期间发现,不同来源的块煤在筛分、输送及热解过程中表现差异明显,导致兰炭产率与煤气成分不稳定,影响整体经济效益。如何优化原料使用、提升产品结构,成为摆在企业面前的现实课题。
溯源分析:从原料特性入手
通过对生产数据的持续跟踪与分析,技术团队认识到,块煤热解特性的不同是导致生产工艺调整频繁、装置运行效益难以突破的关键原因。天元公司党委书记、董事长杨旭在专题技术研讨会上提出,可借鉴“配煤炼焦”的思路,从原料端入手,系统性提升装置经济运行水平。
自主研发:搭建评价平台
目前,常规煤质检测数据难以满足对块煤热解特性的系统评价需求。2025年1月,天元公司决定成立煤研室,着手开展相关试验研究。技术团队先后尝试多种热解试验方法,但均因处理量小、条件控制精度不足或原料适应性有限而受限。
经过广泛调研与技术比对,团队聚焦于中低温热解工艺特点,决定对现有高温试验焦炉进行适应性改造。2025年6月起,技术团队开展专项攻关,历时五个月,成功改造建成一套块煤热解特性评价试验装置。该装置创新配备油气分离与冷凝系统,可实现多工艺条件下块煤热解特性的准确评价,并集成半焦强度评价功能,为预测兰炭产品粒度提供可靠依据。
试验成功:取得关键数据
2025年12月,该评价装置首次试验圆满完成。技术团队成功获取半焦强度、焦油收率、煤气组分等关键工艺参数,为优化原料采购、稳定生产工艺、提升产品效益提供了科学依据。
此套块煤热解特性评价试验装置是国内首套专业化兰炭实验装置,它的建成投用,为兰炭产业的高质量发展提供了关键技术支撑。